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基于PID算法的煤气鼓风机ABBFreelance2000控制系统

时间:2022-11-01 12:12:02 浏览量:

摘 要:对基于PID算法的ABB Freelance2000控制系统在铁前焦化煤气鼓风机中的实现进行了介绍。首先,选择合适算法,实施参数整定,构建基于PID算法的变频调速系统;其次,搭建煤气鼓风机ABB Freelance 2000控制系统;最后,评估应用效果。系统实现了风机及其油泵的启停联锁,以及风机的PID自动调速功能。控制系统灵敏可靠,电气设备运行稳定,达到的效果是:年节电50.34万kWh、年节能3 016.19 t标准煤;年减排CO2451.39 t、年减排SO278.86 t。

关键词:煤气鼓风机;PID;Freelance 2000控制系统;组态

中图分类号:TH44 文献标识码:A 文章编号:2095-8412 (2017) 03-180-04

工业技术创新 URL: http: // DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2017.03.051

引言

Freelance 2000是ABB公司推出的一种综合型开放式控制系统,它将集散控制系统(DCS)与可编程控制系统(PLC)的功能融于一体,同时具备DCS复杂模拟回路的调节能力和友好丰富的人机界面,以及与高档PLC指标相当的高速逻辑和顺序控制特性[1-15]。包钢稀土钢板材公司铁前焦化冷鼓工段煤气鼓风机选用了基于PID算法的ABB Freelance 2000控制系统,本文对其进行详细介绍。

1 基于PID算法的变频调速系统

1.1 算法选择

由于工况复杂、不稳定因素多,得到被控对象的精准数学模型是很困难的,系统中的大部分结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,因此选用了不需要精准系统模型的、有较好鲁棒性的经典PID控制算法。公式为:

(1)

其中,kp为比例系数,TI为积分时间常数,TD为微分时间常数。

现场压力信号经传感器变送反馈到DCS,根据实际工艺确定其给定值后,通过PID调节器功能块,经PID算法运算处理后,经模拟量输出模块输出到变频器。变频器接收到控制信号后改变煤气鼓风机电机的转速来改变了吸力,从而调节了煤气的流量和压力,实现初冷器前吸力的单闭环PID控制。

1.2 参数整定

设定值SP由工艺所要求的初冷器前压力确定,过程值PV为初冷器前压力传感变送器的反馈,则PID调节器输出MV由SP与PV的差值决定。煤气鼓风机变频调速系统保证初冷器前压力稳定的工作过程如下:

(1)当初冷器前压力超过设定值(即吸力降低,PV>SP)时,PID调节器输出MV增大,变频器的输出频率也会增大,电机转速升高,初冷器前压力减小(即吸力增大),直至与所要求的设定值大小相等为止;

(2)当初冷器前压力低于设定值(即吸力增大,PV

通过上述分析可知,这个闭环调节系统必然是负反馈,且调节器为正作用。

2 煤气鼓风机ABB Freelance 2000控制系统

2.1 系统配置

DCS采用ABB公司的Freelance 2000 V9.2控制系统。下位现场控制器采用4 MB AC 800F控制器,过程站资源gfj通过控制器冗余配置实现了主从AC 800F之间的无扰动切换。配置了3个S800 I/O站,其中电源、通信系统采用冗余配置。上位监控站采用3台西门子工控机,其中一台包括工程师站资源ES40、操作站资源OS41和趋势服务器资源trd,另外两台各包括操作站资源OS42和OS43。硬件结构如图1所示,网络配置如表1所示。

2.2 主要控制功能

2.2.1 油泵的启停联锁

铁前焦化冷鼓工段共有3台鼓风机,每台鼓风机配有两台油泵,正常工作时一用一备,在启动鼓风机前必须先启动油泵,待润滑油总管压力达到0.15 MPa,供油温度达到35℃(由工艺要求操作员可对其进行调整,需要升温时可通过油站电加热器进行加热)。

在解锁下,单启主泵后,可投联锁,在联锁状态下,两种情况下将自动启动备泵,一种是主泵有故障;另一种是总管压力低于0.07 MPa。

2.2.2 鼓风机的启停联锁及PID调速

每个鼓风机在高压柜合闸、变频器备妥、润滑油总管压力达到0.15 MPa、供油温度正常、各温度压力均未达到报警值等条件满足后,就可以以低频3~5 Hz启车。

在鼓风机启车正常运行后,停车联锁将自动投入,即当两个电机轴温≥80℃、三个电机定子温度≥155℃、四个变速器轴温≥90℃、三个鼓风机轴温≥85℃、两个鼓风机轴位移在±0.7 mm以外、四个鼓风机轴振动≥100.43 μm、供油总管压力≤0.05 MPa与变频故障发生时将自动停车,具体停车原因可通过历史趋势查看。

根据4座焦炉的负荷量,全面投产后,3台鼓风机将投运2台,其中1台投手动调速,另1台投自动PID调速,而未全面投产时则仅手动投1台。在FBD编辑器下选用C_CU通用连续调节控制器并进行相应参数设置,如图3所示。

由于工艺上要避开喘振区(30~39 Hz,对应风机转速是2 880~3 744 r/min),所以要设置死区。正常生产时鼓风机转速根据初冷器前压力大小进行调节,并能实现手动、自动两种调节方式。自动状态调节时需能人为限定调节范围,例如限定39~43 Hz,自动状态转速必须在此范围之内。生产时操作人员根据生产需要提出具体限定范围,由計算机维护人员进行设定。按生产工艺要求,利用常量功能块对输出高低限的范围进行设置。组态功能块并连接变量,完成FBD程序,下装控制器和操作员站,在DigiVis打开的组显示画面如图4。

3 应用效果评估

该系统投运以来,大幅度改善了现场作业环境,设备效率有所提高,彰显了重要意义。经济效益方面,预计年节电50.34万千瓦时、年节能3 016.19吨标准煤,不到一年即可收回投资。环境效益方面,年减排二氧化碳451.39吨、年减排二氧化硫78.86吨。

4 结论

该控制系统在包钢稀土钢板材公司铁前焦化煤气净化工段投运以来,系统运行平稳,各项功能完全符合生产,效果良好。特别是计算机控制结合变频器取代了过去的液力耦合器调节后,节能效果显著,体现了计算机控制技术和变频技术的综合,对企业发展进步有着积极意义。

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